隨著現代科技的發展, 印染業使用的材料品種(zhǒng)也日益(yì)增多, 有的甚至以化學原(yuán)料代替(tì)原有(yǒu)的天然原料, 這就使印染(rǎn)廢水處理的難(nán)度大大增加, 具體表現在這種廢水的可生化性差, 采用傳統工藝處理, CODCr 和色度很(hěn)難達到排放標準。下麵,山(shān)東博宇環保的(de)小編帶大家;來了解一下處理印(yìn)染汙水的工藝流程。
工藝流程:各生產車(chē)間產生的廢水經格柵後去除較大顆粒雜(zá)質,後流入調節池,由汙水提升泵(bèng)提升進入(rù)汙水冷卻塔進行(háng)降溫; 降溫後的廢水流入混凝(níng)反應(yīng)池, 同時(shí)投加混凝劑(jì)及助凝劑, 混凝反應(yīng)後流入平流沉澱池, 沉(chén)澱除去大部(bù)分的非溶解性汙染物。沉澱池出水進(jìn)入水解酸化池(chí), 水(shuǐ)中難降解的有機汙染物在厭氧菌和兼性(xìng)菌(jun1)的(de)作用下(xià)開環斷鏈生成小分子物質, 以利於進一步的處(chù)理, 而一部分有機物降解為無機(jī)小分子, 水解池出水進入推流(liú)式曝氣池, 通過曝氣充氧, 水中有機物被(bèi)好(hǎo)氧(yǎng)微生物菌絮凝吸附、氧化、分解, 然(rán)後進入二沉池沉澱, 出水(shuǐ)達標排放。
平流(liú)沉澱池的化學汙(wū)泥排放到汙泥濃縮池。汙泥經壓濾機壓成泥餅後, 外運(yùn)送環衛部門集中處(chù)理。汙泥濃縮池的上清液及壓濾機濾出液回流到調(diào)節(jiē)池繼續處理。
實驗(yàn)結果表(biǎo)明: 當生產廢水的(de)色(sè)度為500 ~2 000 倍(bèi), pH 值為8 ~12, CODCr 的質量濃度為600 ~800 mg/L 時, 經處理(lǐ)後出水水質達到《汙水排放標(biāo)準》的一級標準。該工(gōng)藝具有運行成本低、去除率高(gāo)、運(yùn)行穩定等優(yōu)點。香蕉视频下载APP下载安装從(cóng)中可以得出哪些(xiē)結論(lùn)呢?
① 因為印染廢水中含有大量殘餘的染料、纖維等雜質, 因(yīn)此不宜直接采用生物法處理。減少生物處理階段的負荷,混凝效果好且所需時間短; 無需攪(jiǎo)拌, 節(jiē)省了設備投資及運行費用。
② 由於印染廢水的pH 值較高, 適合硫酸亞鐵的使用條件, 有利於鐵的(de)混凝沉澱。為後(hòu)續處理節省了加酸的量(liàng)。提高了處理效果, 節約了運行成本。
③ 水解酸化池(chí)主要是將不易(yì)降解的大分子有機物降(jiàng)解為可生化性較好的小分子物質, 提高了好氧池進水的可生化性, 縮(suō)短了水(shuǐ)力停(tíng)留(liú)時間;大大增加了汙泥濃度, 縮短了水力停留時間, 節(jiē)約設備投(tóu)資、運行(háng)成本及占地麵積(jī)。
采用混凝沉(chén)澱- 水解酸化- 全(quán)自動過濾(lǜ)器活性汙泥工藝處理印染廢(fèi)水,工藝占地麵積小, 剩餘汙泥量少(shǎo), 處理成本低, 運行穩定(dìng), 出水水質良(liáng)好。
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